一.定义阶段
后排靠背锁是将汽车后排靠背固定在车架上的连接器。BR2锁是JCYM的主力锁,主要客户有福特、铃木、日产、特斯拉等。自BR2锁扣试制以来,BR2锁扣在装配过程中销子脱落,导致锁扣无法开锁,甚至锁扣解体,导致产品功能性缺失。平均脱落率为15%,占全部不良率的86.1%。
二.测量阶段
1、明确衡量指标
团队从生产过程的各个环节入手,结合掉针现象,定义了针的推出力作为衡量掉针的关键指标。在后续所有环节中,销钉的推出力是研究方法和项目产出,确定的具体指标是销钉的推出力应不小于100牛顿。
2.测量系统分析
该团队对推钉力的现状进行了测量系统分析,以确保后期收集的数据更加准确,从而减少测量系统误差带来的影响。由于推出力是破坏性试验,量具研究的嵌套方差分析表明,测量系统的波动小于30%,分辨率大于5,说明测量系统满足要求。
3.确定改进目标。
团队对销推出力的现状进行了过程控制研究和过程能力分析。过程控制正常,但是过程能力的PPK值只有0.4,进一步锁定了改进点——提高销推出力的过程能力,即提高销推出力的PPK值。
三.分析阶段
1.锁定关键站点
结合产品结构和加工工艺,团队研究了生产过程中各工位对销顶出力的影响,从而锁定重点工位为OP10销壳铆接工位和OP40铆接工位。
2.细化改进方向
由于OP10和OP40两个工位对插针的加工方向相反,团队对两个工位加工的插针的推出力进行了抽样检验,采用双样本T检验,确定OP10工位对插针的推出力有正面影响,OP40工位对插针的推出力有负面影响。团队的改进方向是提高OP10工位的推针力,减少OP40工位的反向影响。
3.标准化操作因素
在团队成员收集的15个潜在因素中,“设备误操作”、“员工未按作业指导书操作”等6个潜在因素为非标准化作业。在确认实施标准化操作后,团队成员排除了上述六个潜在因素的影响。
4.定量因素分析
对于其余9个可以量化和测量的潜在因素,团队成员根据潜在因素的特点,分别对连续数据因素和离散数据因素进行一般线性模型、T检验和回归分析,按照多种方法得到检验P值。
四.改进阶段
团队成员确定关键因素后,进行DOE测试,找出三个因素的最佳组合方案。
1.因子级别设置
根据三个因素的具体状态,分别设置三个因素的等级。OP10铆接工具的角度设置为“36°、45°、60°三个等级,OP40铆接工具的铆接区域设置为“大、小”两个等级(以工具R角6.25mm、R角6.75mm为区分),销钉端面的工艺圆角设置为“是、否”两个等级。
2.测试设计和分析
根据三个因素的水平设置,团队成员进行通用全因素设计,得到三个因素的主效应和交互作用。其中OP40铆接工具铆接面积小,推销力大;销钉端面无工艺圆角,销钉推力大;而OP10铆接工具的角度在试验区间内呈现近似二次函数的曲线,且与其他两个因素存在交互影响,需要进行响应面分析。
3.响应面分析
团队成员响应并优化了OP10铆接工具的角度,最佳角度为48.89度。考虑到加工难度和成本,最佳角度确定为50°。
4.因素的最佳组合
通过以上实验设计,确定了三个因素的最优组合方案:OP10铆接工具角度为50°,OP40铆接工具截面积小(工具R角为6.75mm),销端面取消工艺圆角。
5.提高效果
团队成员将三个关键因素的优化组合应用到生产中后,销推出力工序能力PPK值上升到1.73,没有再出现掉销现象,每年节约材料报废成本和人工成本61万元。
五.控制阶段
销推出力改进后,团队成员对销推出力进行控制统计,并与改进前的销推出力进行对比。经过工艺统计,团队发现改进后的销钉推出力可以稳定达到400牛顿。因此,该团队进一步控制销推出力大于400牛顿。
该项目的成功使团队成员对原材料的工艺特性、产品结构和内部生产流程有了更深入的了解,为后续工作积累了宝贵的经验。活动中,团队成员集思广益,齐心协力,共同完成项目,增强了团队凝聚力。在DMAIC过程的指导下,团队成员对六西格玛的改进过程有了更清晰、更全面的认识,实现了理论与实践的更好结合。
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