基于DMAIC降低壳体铸件内部废品率:
D
团队成员起草项目计划,并致力于解决另一个问题。
这次要解决的问题是铸件的壳缺陷。产品开发阶段试生产废品率高达35.5%,其中粘砂、砂眼等缺陷占废品率的83%。
作为六西格玛项目改进,改进目标是将内部废品率从35.5%降低到≤20%。
主要缺陷:砂渣孔、粘砂。
M
定义工艺流程,用鱼骨图分析砂眼渣孔和粘砂不良,通过因果矩阵确定浇注系统、型砂性能、型腔松砂和铸造温度的主要原因。
FMEA分析的潜在失效模式为浇注系统各部分配比不合理、型砂紧实率过低、陶瓷滤块渗漏、浇注速度过慢。
收集数据,对浇注温度测量和不良品判断进行测量系统分析。
A
通过对浇注系统的分析,确定设计不合理导致局部过热,导致参数不佳。
型砂:使用细砂,提高砂型的压实率,可以减少机械粘砂。
我
试验最佳型砂配方控制条件,提高型砂紧实率,并对FS粉添加量、膨润土添加量、新砂添加量三个关键因素进行DOE试验。得到了三个因素的添加控制量,通过假设检验,确定改善效果显著。
浇注系统改进通过头脑风暴,确定两种方案,
从分型面打开三个内浇口;
在内浇口的底部,增加环形流道的面积。验证后选择选项2。
改进后,过程能力提高,废品率假设检验降低,废品率趋势降低。
C
改善模具;修改控制计划;砂的压实率由控制图控制。
改进后废品率不到20%,总节约金额44790元/年。
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