全民创业万众创新,为企业技改、新产品研发参与市场竞争提供了机遇。整个过程运用精益六西格玛多种工具。针对 A 牌号卷烟烟丝抗破碎性能低(整丝率变化率低)的问题,某公司特聘请天行健咨询公司对整个制丝过程进行分析,针对分析的结果进行试验优化,在落实的过程中按步骤有序进行,逐步提高整丝率变化率。
1、将 A 牌号烟丝整丝率变化率由 80% 提高到 83%;
2、将制丝车间 A 牌号烟丝消耗降低、并由此产生效益为 200 万左右。
一、界定阶段
烟丝抗破碎性能 = 造碎后烟丝整丝率 / 造碎前烟丝整丝率。其具体由烟丝的整丝率变化率衡量,即由一定质量的烟丝,通过破碎机造碎,造碎后整丝率与造碎前整丝率的比值,以百分数表示。
二、测量阶段
首先,绘制流程图,从图中识别关键流程;然后,再对关键流程用 SIPOC 展开进行描述。根据项目需要,对电子秤、游标卡尺、红外水分仪与烘箱进行测量系统分析。
三、分析阶段
1、切丝水分对整丝率变化率的影响
在烟丝增温增湿前取样,用快速水分仪进行水分检测,然后采用双样本 T 检验进行分析。通过双样本 T 检验 P 值为 0.002,小于 0.05,切丝后水分对整丝率变化率影响显著。
2、切丝宽度对整丝率变化率的影响
采用硅胶棒进行测试,用游标卡尺进行测量。根据标准把切丝宽度设定在0.88mm和 0.90mm,记录数据并对其采用双 T 检验进行分析。通过双样本 T 检验 P 值为 0.002,小于 0.05,切丝宽度对整丝率变化率影响显著。
3、烘丝参数对整丝率变化率的影响
叶丝超级回潮工序与叶丝干燥工序参数:HT 蒸汽压力、热风温度和筒壁温度,为确认这些参数对烟丝整丝率变化率的影响,我们采用 DOE 进行分析。由分析得到 HT 蒸汽压力、热风温度和筒壁温度对整丝率变化率的影响显著。
四、改进阶段
1、切丝水分的改进
进行回归分析之后,再综合考虑水分对其它指标的影响和设备实际情况,由实际生产确定水分控制值为 20.5%,并按确定的水分控制范围,代入进行下面的预测(如表 1 所示)。
表 1
2、切丝宽度的改进
进行回归分析之后,再综合考虑切丝宽度对卷烟感官评吸和其他工序指标的影响,确定切丝宽度控制值为 0.90mm,并按确定的切丝宽度控制范围,代入进行下面的预测。
3、烘丝参数的改进
用响应优化器进行优化。
图1
从图1优化结果可得到最优参数为:HT蒸汽压力0.40Pa,热风温度 110℃,筒壁温度 140℃。
五、控制阶段
根据数据表和正态性检验,绘制了分阶段控制图。
图 2
从图 2 中可见,改进前、改进中和改进后,整丝率变化率逐渐提高,且波动减小。
运用精益六西格玛管理模式的方法逐步展开,寻求影响整丝率变化率的原因,通过运用精益管理工具,对影响烟丝抗破碎性能的原因进行查找分析、改进和控制,确认了影响烟丝抗破碎性能的关键原因,围绕增加抗破碎性对生产工序设备进行了全面剖析和研究,从而找到问题的症结主要切丝机水分控制不稳定、切丝机宽度控制不稳定、HT 蒸汽压力与烟丝干燥工序热风温度和筒壁温度不匹配等,并安排改进,分组进行试验,有序开展改进工作,提高烟丝抗破碎性能,降低烟叶消耗,提高卷烟质量。
1、某公司在天行健咨询公司的帮助下,提高烟丝抗破碎性能,降低烟叶消耗,提高卷烟质量;
2、制丝车间 A 牌号烟丝消耗降低而产生的效益为 240 万。